三菱數控系統維修常見故障
1故障現象
一臺日本三菱MD 4800 c加工中心機床z軸在自動加工模式下進行加工時,刀庫執行換刀程序,當換至第6把刀位時刀庫左右擺動,找不到刀位,停止加工并報警。CRT報警顯示為PLC控制側電路有故障。調查操縱者得知:幾天前偶爾出現過類似故障,但故障較輕,解除報警后,返回原點還能照常加工。什么時間故障再現,沒有規律。
2故障檢測與分析與處理
根據報警信息所指引檢修方向與故障范圍,應先從電氣故障入手。 a.驗證故障屬性。用手動模式指令將刀庫換刀,從第一把刀換至第6把刀位時故障馬上再現,刀庫左右擺動找不到刀位。 b.調閱相關CNC內置PLc程序與系統參數勻無問題。 c.檢測強電控制網路行程開關與弱電CNC接口均無問題,故障如初不見好轉。經冷靜分析檢修前后思路,一般檢修數控機床采用先修電氣,后修機械液壓及其它。可能受此思路的局限和拆卸機械很費事的慣例影響,走了檢修彎路。 d.拆卸相關機械傳動部件,發現(REV TOOL CUP MOTOR)換刀電機轉子軸上齒輪有輕微松動,經拆開檢查是方形鍵已磨損成橢圓(俗稱滾鍵).致使刀庫左右擺動找不到刀位,經更換同型號鍵,仔細調整相關齒輪后,試車用手動模式刀庫換刀和自動模式加工均正常,故障檢修完畢。
三菱系統報警代碼維修與操作方法:
1、[M01 0006 XYZ]
――這一故障報警表明某一軸或3軸全部超過硬極限。
現象:實際情況是各軸尚未運動并未碰上極限開關。
故障分析及排除:
A. 各極限開關信號地址是按照系統規定連接,但接成了常開點,系統因此檢測到了過行程故障。
處置:只需將極限開關接成了常閉點,該故障消除。
B. 各極限開關信號地址不是按照系統規定連接。
處置:設置參數#2073,#2074,#2075,#1226 ,將極限開關信號接成了常閉點。
2、[S02 2219 XYZ] ,[S02 2220 XYZ] ,
[S02 2225 XYZ] ,[S02 2236 XYZ]
――初始參數設置錯誤。
處置: 這表示開機后設定的伺服參數不對,要根據電機或編碼器型號進行設置。
3、[Y03 MCP XYZ]
――伺服驅動器未安裝
現象:實際情況是伺服驅動器已安裝,為什么會出現這類報警?
分析和處置:
1. 各連接電纜未插緊,將各電纜拔下后重新插緊。
2. 某條電纜有故障,更換電纜。
3. 上電順序不對。應該先上伺服系統電,最后對控制器上電。
4.驅動器的軸號正確設定. 或終端插頭未連接.
4、[Z55-RI/O未連接]
現象:實際情況是系統根本未有配備RI/O.而另一情況是系統確實配備了RI/O而且連接完成。但為何還會出現這種報警?
分析:
● 上電順序不對。先對控制器上電而后對RIO上電,結果造成控制器檢測不到RIO.
● 主電纜CF10(控制器――基本I/O)連接不良。
處置:
1. 改變上電順序。
2. 將CF10電纜重新插拔上緊。
3. 檢查對RI/O的供電電源。
5、[EMG LINE]
―由于連接不當引起的急停故障
分析:可能是某連接電纜的故障也可能是連接故障。
處置:將各電纜重新插拔上緊。或將SH21電纜更換成R000電纜。一般SH21電纜內有10根線,但對于C1型驅動器必須用R000型電纜。R000電纜必須是20根線全部接滿。
6、[EMG SRV]
――因為伺服系統故障出現的急停
分析:
1. SH21 電纜斷線可能引起該故障。SH21電纜連接不良也可能出現該故障。
2.上電順序不對也會出現該故障。
處置:更換SH21電纜并按正常順序上電。
7、[ EMG PLC]
――由PLC程序引起的急停
處置:監視PLC程序中引起的Y29F=ON原因,解除引起急停的故障。
8、[EMG STOP]
―― PLC 程序未運行。
處置:
檢查控制器后面的“NCSYS ”旋鈕是否=1”
將該旋鈕置為“0”
在顯示器上設定PLC=“RUN”。
在GX-D軟件的通訊畫面上執行“格式化PLC內存”后,重新傳入PLC程序。
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